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      常见故障

      中频炉故障分析

      发布时间:2019-11-22    浏览次数:

      中频炉故障分析


      一、整流部分故障

      (1)输入的三相电流不平衡,平波电抗器振动噪音大,功率无法上升 。这一故障现象的主要原因是快熔烧。发现快熔烧后,应先检查损坏的快熔是否发热烫手,排除快熔自身的原因后,再检查整流晶闸管是否有击穿。

      (2)直流电压下降并不稳,平波电抗器振动噪音大,功率无法上升 。这一故障现象的主要原因是整流晶闸管击穿。发现整流晶闸管击穿后,应先检查快熔是否有问题,再更换整流晶闸管 。

      (3)平波电抗器冲击声大 。这一故障现象的原因较复杂,应先检查中频电压与直流电压比是否在1.3~1.5之间,如果在正常比值范围内,应检查整流晶闸管触发脉冲放大板指示灯是否正常,平波电抗器自身绝缘是否正常;如果不在正常比值范围内,应检查逆变侧 。

      (4)整流直流电压偏低或电压跳动 。这一故障有可能是触发脉冲宽度不够、或整流晶闸管性能不良、或整流触发板有虚焊 、或调功率电位器接触不良 。

      (5)三相断路器保护动作,整流晶闸管击穿,严重时损坏大部分整流电路元件 。这一故障属于整流电路的恶性故障,怀疑脉冲变压器原副边击穿短路,先用万用表电阻档R×1Ω档测三相全控式整流触发电路中的六支晶闸管,电阻为0,更换晶闸管后不急于送电,检测脉冲变压器,看其是否起到变压和隔离的作用,更换 。


      二 、逆变部分故障


      2.1无电压,中频电流大

      该故障为逆变直通,先检查逆变晶闸管是否有击穿,如异常更换逆变晶闸管 ;如正常,通常为中频电容器击穿,应逐个将电容器从电路脱离,直到电源正常。


      2.2正常熔炼过程中逆变晶闸管频繁烧损,且无规律,其原因如下

      (1)晶闸管本身发热使关断时间增大而不能关断,造成逆变颠覆,导致发热的原因可能是冷却水不通畅。

      (2)检查外部负载是否有虚接点,主要检查连接螺丝,(括电容组的连板螺丝)并且还有电容电流的电流互感器二次侧联接处松动,有似通非通的现象,以上两种情况均出现过 。

      (3)主回路连接处接触不良,特别是负载回路及主接触器、低压配电柜的接触件接触不良,造成大电流下突然断开回路。


      三 、电容器的故障

      (1)电容内部打火,机器运行时,里边有响声,是绝缘击穿,更换新的 。

      (2)电容外部打火,机器运行时,外部打火,电容器壳对地绝缘不好 。电容器绝缘电阻的测定通常只做两级及多级对外壳绝缘的电阻测定,遥测前先放电,以750V为例,用1000V的兆欧表,遥测时,应先将摇表摇至规定转速,待指针平稳后,将摇表接至电容器两级,继续摇表,开始充电,指针下降。后来慢慢升至稳定,一般1000V不低于1兆欧 。读完数后,撤表,将电容器放电,以免触电。

      (3)冷却水不通导致发热绝缘损坏,应及时处理 。


      中频电源的主电路采用晶闸管器件,这类器件承受过电压,过电流的能力很差,中频电源运行情况也比较复杂,负载变化强烈,出现短路、开路 、过电压、过电流的几率较高,必须妥善采取保护措施,以确保装置安全运行 。可以在适当的地方安装保护器件如在工频电源进线侧安装RC吸收电路,或在晶闸管上串接快速熔断器以保护电流,此方法在实际中常用。

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